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32.3万孔的薄壁管的后续加工装配

32.3万孔的薄壁管的后续加工装配

作者:五金冲压     来源:www.sddywj.com原创    发布时间:2017-07-20 10:49    浏览量:
关于以上这个管,毛刀需要做16小时,基本也是按高标准来做的,圆度和公差基本都在0.1,粗糙度也在1左右,后期打孔有这个要求。
打孔需要37天24小时不停,精车磨削用了7个班。
 
        关于这个孔的一些看法,很多人都说为什么不用激光和冲孔。要求导致的,1.2的孔公差是正负0.01,所有的钻头都是日本进口的,定了800个,86元一个,总共用了750个,断了200多个。后期取钻头用了10天时间。时间花了很多。所以不能用冲孔来完成,毕竟是个薄壁管,孔有要求,孔的粗糙度也要有要求,像卷的肯定对后面的工艺会完成很多问题,变形是很大的问题,还有强度。
 
        精车我们也玩了一些不太用的方法,保证了同心度和圆度。精车和磨削我们花了7个班的时间,内孔的粗糙度是0.4外径是0.8,内孔是珩磨的,外径是在车床解决的,打下来粗糙度是0.4左右。当时中心厂的一个车间主任相当的满意,对我们也相当的佩服。车加工和磨削,工装的设计和作用都是我一人设计和装配的。也确实我们也从中学到了很多东西。
 
        黄色的是铜的针也是32.3万个,要全部插进去。也做了简单的工装。不然花的时间太多了。
        外径是303.5正负0.05内孔是289.5正0.025长度是1693.5正0.25。公差很紧,同心度是0.03,圆度要在0.03,当然考虑到后期工艺的改进就不会太在意这个圆度。但必须要保证同心度后期改到0.05,也已经是很高了。
 
        还有一些问题,比如32.3万龙车加工后孔的毛刺怎么去除,我们也想了很多办法。后来做下来毛刺并没有我们想象的多,后来也用了两天时间处理了毛刺的问题。一个管基本用了我十年积累下来的经验。但我们还是乐此不疲的享受这样的过程。这也是我十年加工来最为经典的一个管子。
 
       在这条路上,我们会永远走下去,下面准备实验一个内外圆镜面的管,掌握内外圆镜面的工艺流程,当然是证明想的工艺是不是正确的。

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